上海石化:2號煉油裝置減少1400多噸污油產生

更新于:2018-08-28 11:55:34

日前,上海石化煉油部2號煉油裝置在開車過程中,通過流程優化,減少了1400多噸污油的產生,實現效益近百萬。

在原油加工生產過程中,各裝置都會有污油產生,特別在裝置開車階段,大量污油的產生導致效益流失,并成為安全環保難題。據計算,2號煉油裝置在開車過程中,會產生1400多噸輕污油。如何做好資源利用和環境保護,成為壓在大伙心頭的一塊“巨石”。

為此,在裝置大檢修協調會上,煉油部確立了“吃干榨凈零排放”的目標,并成立了專項攻關小組,力爭開車過程中污油產生量為零。

擁有多年開車經驗的值班長石磊,經過深思熟慮,繪就了一張流程優化圖,經攻關小組反復討論,對該流程做了進一步優化,并制定了新的開車方案,即利用閥組,將輕污油通過既有管線,返回到輕重汽油切割塔,建立大循環,直至產品合格后再進料。

開車這天,所有操作人員各就各位。裝置值班長石磊對著對講機鎮定指揮:“輕污油不走輕污油管線,改進V3101閥組。” “返進T4101塔,建立大循環。”

跟隨著細心的工藝操作步驟,輕污油沿著既定路線進行循環,并在產品合格后再行進料。這一操作方式, 在節能又環保的同時,還將生產出合格產品的時間提前了8小時。

“厲害了,班長,你把1400噸污油變成了‘黃金’。”組員們對石磊伸出了大拇指。

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